地铁盾构机掘进时,最怕遇到“上软下硬”的复合地层——上半层是松散的砂砾(像漏勺,易漏水、开挖面不稳),下半层是黏糊糊的风化岩(像胶水,易黏刀盘、掘进卡顿)。我国科研团队在《Frontiers of Structural and Civil Engineering》上发表的一项研究,通过实验室测试、微型盾构模拟和现场验证,找到了一套“泡沫+膨润土浆”的“定制土改配方”,能根据砂层和岩层的比例动态调整改良材料用量,有效破解复合地层掘进的水涌和刀盘堵塞难题。
复合地层的“双重危机”:一边漏一边黏
土压平衡(EPB)盾构是地铁施工的“主力”,它通过保持开挖面土体的压力平衡来确保安全掘进。但遇到上砂下岩的复合地层时,问题集中爆发:砂层透水性强(渗透系数1.21×10⁻³m/s),稍不注意就会从螺旋输送机“喷水”;岩层含超40%黏土矿物(高岭石、蒙脱石等),容易黏在刀盘上,导致掘进效率下降甚至停机。更麻烦的是,开挖面上砂层和岩层的比例(砂-岩比)会不断变化,传统“一刀切”的改良方案根本“跟不上节奏”。
实验室“调配方”:泡沫+膨润土浆的“黄金搭档”
团队用泡沫和膨润土浆作为改良材料(泡沫像“润滑剂”包裹砂粒减少摩擦,膨润土浆像“增塑剂”改善黏土流动性),针对不同砂-岩比的土体开展实验室测试。结果发现:
- 砂层改良:当泡沫与膨润土浆体积比为4:1时,总注入量(TIR)低于10%就能达标——土体坍落度180-200毫米(像揉好的面团,既不稀也不硬),渗透系数降至10⁻⁵m/s以下(不再漏水),摩擦角29.0°-30.7°(降低刀盘扭矩)。
- 岩层改良:膨润土浆对风化岩的流动性提升更明显。比如,岩层含水量20%时,注入11.1%-13.5%的膨润土浆,土体坍落度就能达到170-200毫米的理想范围(像湿润的橡皮泥,易排出不黏刀)。
微型盾构“试真章”:动态调整效果稳
为验证方案,团队升级了微型盾构模型试验系统,模拟从全砂层(砂-岩比∞)到全岩层(砂-岩比0)的连续掘进过程。结果显示,按砂-岩比动态调整改良材料用量(砂层多注泡沫,岩层多注膨润土浆),盾构的推力、扭矩和土舱压力波动均在可控范围,排出的土体坍落度稳定在170-200毫米,既没水涌也没刀盘堵塞。
南昌地铁“实战考”:全程零故障
现场测试在南昌地铁4号线展开,盾构穿越的复合地层占比超50%。实际数据显示:砂层段泡沫用量比岩层多49.4升/环,岩层段膨润土浆用量比砂层多5.96升/环;盾构推力(13.0-23.8兆牛)、扭矩(2.228-4.587兆牛·米)和掘进速度(平均42.21毫米/分钟)均稳定,全程未出现水涌或刀盘堵塞。
未来:让“土改配方”更“聪明”
研究团队表示,目前的改良方案依赖实验室测试和经验调整,未来计划结合智能传感技术,实时监测开挖面砂-岩比,动态优化改良材料注入量,让盾构掘进更“聪明”、更安全。